泊頭市鈺泰環(huán)保機械有限公司
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山西長治灰?guī)旄苫疑⒀b機布袋除塵器安裝

發(fā)布日期:2021-11-21 16:41

山西長治灰?guī)旄苫疑⒀b機布袋除塵器安裝
山西長治灰?guī)旄苫疑⒀b機布袋除塵器安裝
 
        1 概況
        山西長治某集團一、二期工程4*600MW機組灰?guī)旃?臺散裝機,每臺設(shè)計出力100t/h,每年4月-10月約12萬干灰噸需要通過散裝機卸灰外銷。一期灰?guī)?臺散裝機于2006年10月投產(chǎn),二期灰?guī)?臺散裝機于2007年12月投產(chǎn)。8臺干灰散裝機設(shè)計出力小,長期運行設(shè)備老化,嚴重缺陷增多,維護工作量大,卸灰揚塵問題明顯,作業(yè)環(huán)境差,對人員安全和健康帶來不利影響。
        2 散裝機卸灰存在問題
        2.1散裝機介紹
        干灰散裝機主要由電動給料機、布袋除塵器、料位計、落灰筒組件、三繩獨立圓盤提升裝置及減速機、以及配套氣動插板門、控制柜組成,實現(xiàn)獨立卸灰控制。
        2.2散裝機存在問題
        2.2.1 設(shè)計出力小,卸灰速度慢
        使用的鈺泰環(huán)保生產(chǎn)的ZSJ100C散裝機為十五年前設(shè)計生產(chǎn)的產(chǎn)品,當時卸灰罐車在20-25m³,隨著經(jīng)濟發(fā)展,當前罐車容量基本在40m³左右,基本增大一倍,原設(shè)計卸灰時長延長一倍,罐車卸灰時間由12分鐘增加至24分鐘以上,不滿足當前高效卸灰要求。
        2.2.2布袋除塵器風(fēng)壓小
        
        配套布袋除塵器的風(fēng)壓:1.2KPa,風(fēng)量:824m³ /h,自重排灰,除塵效率低,頂部拆裝濾袋檢修難度高。
        2.2.3 圓錐形散裝頭不易密封
        
        罐車進料口與散裝機的落料散裝頭不易完全對正,總會出現(xiàn)或多或少的偏差,圓錐形散裝頭與罐車口之間易產(chǎn)生縫隙、密封不良。
        2.2.4 普通散裝機落灰布袋易老化破損
        散裝機落灰筒布袋使用普通帆布袋,在反復(fù)的上下折疊、熱灰反復(fù)加熱冷卻過程中,極易發(fā)生老化,容易破損漏風(fēng),造成卸灰風(fēng)量不足和漏灰問題。
        2.2.5 三槽道圓盤提升裝置故障多
        該提升裝置鋼絲繩在水平與垂直方向變向時與轉(zhuǎn)向桿之間發(fā)生干摩擦,極易發(fā)生鋼絲繩的磨損斷裂;再者,三槽道圓盤纏繞裝置中的三根鋼絲繩之間易發(fā)生纏繞
        2.2.6 控制系統(tǒng)可靠性差
        干灰散裝機伸縮頭部無缺少可靠的料位計,下灰量不可調(diào)整,操作繁瑣,無法實現(xiàn)卸灰自動控制,需要人員爬到罐車頂部去實時觀察罐車內(nèi)灰位,易發(fā)生人身不安全事件。
        3 存在問題治理
        3.1 高負壓低流量真空
        原散裝機設(shè)計整體不合理,系統(tǒng)整體密封性不夠,靠大風(fēng)量維持負壓抑制揚塵,由于裝車過程中下料量和灰?guī)煜到y(tǒng)壓力波動幅度大,傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)保持罐車內(nèi)負壓穩(wěn)定困難,幾乎不可能,這是散裝系統(tǒng)在正常裝車中,頑固揚塵的主要原因,為了降低揚塵,只有降低裝車速度,惡循環(huán)下無法提高卸灰速度。
        將傳統(tǒng)的造負壓卸灰方式調(diào)整思路轉(zhuǎn)換為抽真空式高負壓低流量的空氣置換卸灰思路,提高卸灰系統(tǒng)密封性耐壓性可靠性即可提高散裝機卸灰的速度和出力。
        3.2 高壓高效布袋除塵器
        傳統(tǒng)布袋除塵器為簡易濾筒或布袋配置,存在問題如下:
        1)因吸塵管直接連接在除塵器下部集灰斗上,水平部分過長。當集灰斗集灰過多時會堵塞吸塵管口,導(dǎo)致除塵器完全失效,出現(xiàn)的大量揚塵造成除塵器吸塵進口容易堵塞。容易將灰斗里的風(fēng)塵二次揚起,影響除塵器效率。
        2)下部集灰斗容積偏?。菏占蹓m的容量小,容易堵塞除塵器吸塵管,甚至淹沒上部濾筒或濾袋,致使除塵器效率嚴重下降,造成揚塵。
        3)除塵器下部排灰管采用的壓縮空氣強制排灰方式,壓縮空氣強制排灰方式造成排灰時大量壓縮空氣瞬間進入灰罐車內(nèi),除塵器風(fēng)機無法瞬間將大量壓縮空氣抽走,必然造成再次揚塵。壓縮空氣消耗量大,對壓縮空氣系統(tǒng)影響較大,同時增加能耗。
        4)除塵器在灰?guī)炜臻g高度不足時,濾筒很難抽出,導(dǎo)致維護和濾筒更換等工作難度大,除塵器濾筒鄒折內(nèi)容易夾灰,影響反吹效率。
        更換高壓高效除塵裝置后主要優(yōu)點在于以下方面:
        1)設(shè)有二級除塵一級為耐磨陶瓷除塵,二級為高效布袋除塵,除塵效率更高,可靠性更強。
        2)側(cè)開門設(shè)計利于布袋水平安裝便于維護,支撐牢固,無泄漏,運行可靠。
        3)布袋除塵器的設(shè)計能滿足連續(xù)地、百分之百地處理所有工況排塵風(fēng)量。
        4)布袋除塵器過濾效率高,布袋除塵器過濾效率不低于99.9%,由它凈化后的空氣直接排入大氣。
        (3)布袋除塵器的過濾風(fēng)速應(yīng)小于0.8m/s。
        (4)濾袋、龍骨應(yīng)有足夠的柔韌性和強度,以避免使用過程中脆裂和變形。
        高壓高效除塵器配備帶有減震系統(tǒng)的高壓風(fēng)機,運行噪音??;支撐牢固,無泄漏,可靠,維修方便,運行時無振動及噪音。良好的封閉性、強勁的動力、足夠的強度、運行的安全可靠性保證了灌裝全程保持罐車內(nèi)部較高的負壓真空度,使除塵效率和系統(tǒng)整體使用效果達到理想狀態(tài)。
        3.3 球形散裝頭和耐壓布袋
        傳統(tǒng)散裝頭為倒錐形或管帽型。倒錐形散裝頭無法讓灰罐車裝料圓口與散裝頭中心進行對正修正,倒錐形密封頭與灰罐車裝料口之間容易產(chǎn)生縫隙,形成漏氣,造成跑灰,揚塵。有的包有橡皮或墊有密封圈,無論如何均達不到可靠的密封性能,無法保持罐車真空度。
        采用創(chuàng)新彈性球面體散裝頭,在裝卸過程中更方便地與汽車等粉罐的圓形進料口接觸,自行修正對正從而做到無間隙配合,更有效增加粉灰進料口接觸面的密封性,在確保裝卸灰粉類物料不外泄,不揚塵的情況下提高裝車速度。
        將普通帆布袋改為高強度聚氨酯碳纖維布袋,使用壽命超過6年,是普通布袋的3倍。
        3.3 可靠的滿料報警和控制系統(tǒng)
        散裝頭上安裝可靠的音叉和負壓雙路感應(yīng)裝置,設(shè)計防誤報程序,加裝聲光報警,控制系統(tǒng)可根據(jù)罐車卸灰系統(tǒng)負壓值,通過調(diào)整啟動插板門的開度動態(tài)調(diào)整下灰量,實現(xiàn)可靠的卸灰控制。
        3.4 防纏繞提升裝置
        傳統(tǒng)的散裝機采用老式的"盤繩輪"結(jié)構(gòu),鋼絲繩工作時無有效的張緊裝置,容易造成鋼絲繩擰絞、斷繩故障發(fā)生。
        采用三繩獨立設(shè)計的防鋼絲繩擰絞張緊裝置,在散裝頭升降過程中始終保持鋼絲繩繃緊狀態(tài),不會產(chǎn)生松馳現(xiàn)象,更有效地解決鋼絲繩擰絞打結(jié)問題。同時,加裝定滑輪解決鋼絲繩干摩擦易斷裂問題,提高了系統(tǒng)整體運行的安全可靠性。
        經(jīng)過揚塵治理后的散裝機,綜合性能優(yōu)越,系統(tǒng)操作簡單,裝車速度快,全程不漏灰、不冒灰、無揚塵。人員卸灰時不用戴口罩、系安全帶,無須高空作業(yè),消除人身安全隱患;大修周期內(nèi)設(shè)備基本免維護,運行安全可靠。人工成本低,維護費降低比例超過60%。
        灰?guī)焐⒀b機卸灰系統(tǒng)投運十多年來存在的問題總結(jié),找到了故障發(fā)生的根本原因,提出了有效的治理辦法,為散裝機卸灰設(shè)備揚塵治理提供了有效的改造方法,可參考進行相應(yīng)設(shè)備改造治理。
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